[ 寧夏華御 董瑾, 2018-04-10 ]
(周磊/攝)
3月29日21點,寧夏華御離子膜電解槽開始降電流,氯化苯同步降低投苯量開始停車,硝基氯苯也在30日凌晨1點開始停反應釜,廢酸置換停車,4月3日11:17離子膜電解槽合閘開車。停車檢修歷經4天時間圓滿結束。
為了確保安全、質量、進度及效率的“四確保”整體檢修要求,公司對本次大檢修工作精心策劃、全面部署、超前行動。3月21日就將各分廠的檢維修項目進行梳理,從方案的審核及檢修過程的監督都制定了詳細的安排。并要求所有外協單位入廠前必須要做好安全教育,提前到各分廠現場確認工作量,合理安排檢維修人數與時間。各分廠充分利用這次停車機會,將平時遺漏待辦的工作在這次停車期間完成。
本次檢修內容繁多,時間緊迫,工作量大,又需多家單位配合作業完成,有未知因素多等困難。為了便于統一指揮、統一協調、保質保量按時完成檢修任務,由工程部統籌安排,合理調配檢維修資源,對檢維修質量與進度、人員安排進行了全方位的調度,各項目進行分解和人員落實,確定責任人。而分廠則結合項目安排表,將所需要的備品備件準備齊全,并提前做好相關的放凈、預處理、置換、切斷、通風、插堵盲板、降溫等安全措施,每項檢修項目必須有專人交底并負責到底,進一步確保了各項工作的順利完成。
燒堿自今年初陸續從蘇州張家港生產基地搬遷2臺電解槽,新增2臺電解槽包括工藝管線、儀表、電氣的對接是燒堿廠這次停車的主要工作,完成新槽對接擴大生產規模,能將目前的液堿產量達到7萬噸/年,為公司衍生產業鏈打下良好基礎。分廠還抓住這次難能可貴的學習機會,讓一些骨干與安凱特廠家人員學習離子膜的安裝、更換和維護技術。同時,氫氣系統的檢查、合成鹽酸系統檢修改造,將使2臺合成鹽酸爐可以同時生產,為今后4臺電解槽同時運行創造了有利條件。
細節決定成敗,安全高于一切,從大處著眼,小處著手。公司安全員每天準時進入檢修現場,針對現場的票證管理、安全措施落實進行監督檢查,嚴格遵守危險作業規程,所有動火作業、受限空間作業、登高作業必須嚴格按照票證管理制度執行,參檢人員嚴格佩戴護目鏡、防酸服等勞保用品。在檢修現場,諸如此類的“細節”還有很多,但每一個“細節”都是我們將安全理念的升華,都鐫寫著一份責任,蘊含著一份真誠,也正是這些“細節”,猶如沁人心脾的春風,給此次大修帶來了耳目一新的感覺。
一次大檢修,就是一場戰役,戰役的結局怎樣,團隊的士氣決定勝負。甲醚廠循環水池清理,原計劃4天完成,分廠晚上加班只用了1天半就清理完成;小脫醇釜漏點多,維修難度大,10名維修工加班至凌晨才補焊結束;氯化苯清理成品小罐,氣味大,環境臟,但我們的員工也積極克服;去年12月至3月20號,電儀中心在離子膜搬遷項目上爬橋架,下地溝放約10000米長的電纜線,檢修這幾天更是加班加點的調試整流柜,整流變壓器,控制系統,極化柜等。從早上8點到晚上8點,每個人的工作量也非常大,在檢修裝置上、框架上、地溝里、各種管道中都是他們忙碌的身影,但從井然有序的場面仍然可以看出他們有分工也有協作,并始終牢記安全第一。我們的檢修工人都是那么地平凡,然而他們可貴的品質,卻是華御人的真實寫照,更代表了華御人不平凡的精神境界。
這次能全面高效,高質量完成檢修任務,誠然也離不開設備采購、供應以及綜合辦的大力支持,使各項工作事半功倍,成效顯著。
只有把握好檢修質量,才能為企業創造更高的經濟效益保駕護航。回顧4天的大的檢修工作,全體干部員工擰成一股繩,心往一處想,勁往一處使,面對困難沒有一絲怨言,共同攻克了一個又一個難題,確保了裝置大檢修工作的圓滿完成。